Разобрал однажды, когда он подклинивать начал, шаги пропускать. Оказалось, причина - люфт подшипника со стороны шестерни. Люфта на полмиллиметра оказалось достаточно, чтобы ротор начал цеплять статор - там зазор с волос, реально! Нашёл эти подшипники в продаже, у большей части люфт хуже моего дефектного! Кое-как подобрал не люфтящий, купил, поставил. Естественно, параллельно всему этому заказал новый мотор, но он пока лежит в заначке. А отремонтированный отпечатал уже не один килограмм пластика! Кстати, те же Nema17 на моём Anet A6.
Зашел чтобы узнать изза чего рябь,смотрел 18 минут чтобы узнать что это изза моторов.Сначала мне не понравилось "сколько воды" ,но потом понимаю что вы даёте не только решение проблемы,но и учите нас решать их и анализировать. Спасибо!
Спасибо большое, Вы правы. Еще и для уменьшения срача в комментариях, так как многие бы все эти варианты написали и при этом утверждали бы что проблема из-за них, а не из-за моторов.
Классное аналитическое расследование неполадки , закончившееся успешным выявлением виновника. Часто задавался вопросом почему образуются шероховатости только с одной стороны а другая более менее ровная, Вы разрешили эту проблему. СпасиБо Вам большое.
Аналитический подход к устранению неисправностей - это вот чётенько, по-пацански-инженерски и вообще верно, истинно и правильно) Действительно, мне радостно смотреть, как человек грамотно юзает своё серое вещество и решает технологические вопросики) А отснять весь этот экшн и смонтировать - занятие той еще степени нудности. Поэтому хочу выразить автору благодарность за светлый ум, прямые руки и стальные одножильные нервы сечением 5 квадратов! Пойду свечку поставлю за здравие. Во второй цилиндр))
Аналитический подход - это немножко другое. Он бы сразу привел к мотору, достаточно было бы проанализировать характер дефекта. Его полная повторяемость в плане частоты линий и полное соответствие линий на каждом из слоев просто однозначно указывают на мотор. И хорошая подсказка - натяжение ремня, то есть жесткость связи с мотором. Так что годный аналитический аппарат позволил бы не тратить время на пустые эксперименты, заменив их, как раз, анализом, а не слепым тыканьем куда попало.
Дядька, много месяцев задавался этим же вопросом - "откуда рябь?". Делал все те же шаги с ускорениями, скоростью, рывками, но додуматься заменить мотор не смог. Ты раскрыл эту тайну!! СПАСИБО!!!
Раз вы мотор уже разобрали, то предлагаю проверить подшипники на предмет люфта. На станках подобные дефекты встречаются именно из-за выработки подшипников.
Шаговики в принтере работает в полшаговом режиме, для плавности и большей точности, тоесть не 50 шагов, а 100 полшагов, и еше есть проблема в линейных подшипниках там у кинайцев часто попадаются не совсем круглые шарики что заметно на печати и , есть еще понятие резонанс, когда система в работе начинает гудеть, звенеть и вибрировать, в суровом станководстве на карусельных "комбо" фрезерах это лечится на ходу смещая скорость шпинделя в плюс или в минус, или скорость прохода, в 3Д печати есть регулировка на ходудать на пару процентов скорость печати в плюс или минус (параллельно подрегулировав температуру сопла), звук и дрожь должна уходить, потому как несовпадают фазы вибрации всего что там крутится, отаке...
С первых секунд видео я уже понял в чем проблема. Сначала подумал, нихренасе, сколько ж воды в него залито ) Просто из любопытства продолжил просмотр, в итоге посмотрел на одном дыхании и узнал для себя некоторые новые моменты, которые мне обязательно пригодятся. Отличная подача, приятно смотреть грамотный во всех отношениях ролик 👍
Макс, поставь тот двигатель на подачу пластика, думаю что не повлияет на качество. По крайней мере попытка не пытка. Спасибо за видосы, не пропускаю ни одного)
Я закозал себе 3 д принтер! Он мне нужен для хозяйственных нужд! Теперь когда буду печатать инструмент, он будут удобнее и красевее! Молодец! Много работы! Терпения тебе!
Огромное спасибо👍 То чувство, когда твой первый принтер ещё где то едет. А ты уже ищешь как исправлять его косяки. Надеюсь на моем медведе-5 такого не будет)))
Так же долго боролся с проблемами печати. Особенно по оси Z, двигатели не хотели нормально работать, как в параллельном, так и в последовательном включении. Так как проверенно было уже все, стал косо смотреть на двигатели. Стал слушать как работает каждый двигатель, при разных токах. На слух выбрал два с одинаковыми параметрами. Стало лучше но проблемы не пропали. Когда разбирал двигатели заметил что в одних подшипник без люфтов, в других с люфтами, да и сами посадки в крышках разнились. Так же с вала двигателя, одни подшипники снимались руками, другие сидели +- туго. После чего отправился за новыми подшипниками. Из 5 двигателей собрал 4 нормальных. Снова подобрал два одинаковых для оси Z. После чего все нормально заработало.
Спасибо, Макс, столько времени прошло, а я всё пересматриваю твои видео, и каждый раз что то новое для себя нахожу. Вот теперь буду моторы менять местами, тоже рябь появилась. Кстати, санрайз ни разу не подвёл. мира нам
У меня была аналогичная проблема на принтере Anet A8, решилась заменой линейных подшипников оси Y на подшипники скольжения, напечатанные на нём же) Со стоковыми шарикоподшипниками ход был с вибрацией и заеданиями, а с новыми всё шикарно. Само собой, всё смазывал.
Уважаемый автор, мне кажется, Вам надо попробовать увеличить ток на драйвере "проблемного" двигателя. Эта рябь может возникать при недостаточном токе для удержания двигателя, что и вызывает этот "дребезг" на распечатке. Спасибо за познавательное видео.
Привет Василий, это я делал, но результата нет. Дело в том, что спотыкания шаговики наблюдаются даже при выключенном моторе и даже при отключенном от платы. То-есть это механическая проблема, и кстати с количеством шагов на один оборот ШД эти спотыкания не совпадают. У моих знакомых такая же проблема, как только заменили на другой мотор, все работает отлично.
Хм, заменил моторы Х и У, какое то время отлично поработал, потом снова рябь появилась по двум осям. Очень небольшая, но все же есть. Мне кажется идет выработка либо подшипников либо посадочных мест из-за силы действующей на вал от ремня, перекос вала и подклинивание. Думаю тут поможет пром.вал с приводным шкивом на своих опорах, что-бы разгрузить вал мотора. Заодно можно сделать редукцию. Да, кстати, когда менял моторы, шкивы с родных снять не получилось. Поставил новые, купил вроде в номр магазине, не дешевые ни разу шкивы. В итоге слегка оказались разного размера, пришлось по оси Х ставить 81 шаг на мм, чтобы геометрия детали была правильная...
Джерк - это начальная мгновенная скорость, а не ускорение! Измеряется в мм/с, а ускорение в мм/с^2. Т.е скорость 0, потом сразу джерк, а потом через ускорение достигается максимальная скорость.
Просмотрел, начинаю, жду музу. С Вашей рекомендацией по НЕразборке шаговиков - согласен, быстро теряется магнитный поток. "По оси" - звучит лучше, чем "С оси", тут уже могут вкрадываться ньюансы суржика.
@@ChuchaTV3D уже прошёлся по всем принтерам, подёргал шаговики. Нашел несколько грубо работающих. Любопытно что нашел три новых шаговика, из них 2 работают грубовато, и один вообще как часы. Завтра поеду в магазин щупать шаговики из наличия, и закупаться ))))
привет, то что у меня проблема с шаговиками, єто не значит, что у Вас такая же, по єтому нужно првести как я анализ все х вариантов, чтобі не потратиться зря
@@ChuchaTV3D уж поверьте, анализ остальных вариантов я уже сделал раз 10 ))))) На самом деле даже ради интереса сейчас поменяю пару шаговиков. У меня основная проблема на CoreXY принтере, вчера подтянул ремни, стало ощутимо получше, но всё равно есть какая-то жёсткость в движении. Так что просто ради интереса поменяю шаговита тем более что я тут обнаружил магазин, в котором весьма неплохие шаговики дешевле чем на алиэкспрессе. Спасибо за помощь! Отличный канал у вас!
Всегда на дешевые принтеры и почти всегда на дорогие ставят не качественные и маленькие моторы. На Anycubic i3 mega рядь прошла после замены моторов на моторы stepperonline 59ncm. Сейчас купили довольно дорогой tevo nereus и на нем тоже рябь и маленькие моторы, будем менять моторы. Также можно заменить ремни и шкивы на моторах, шкивы обычно ставят с завода на 20 зубов, можно заменить на 16, теоретическая стабильная скорость при этом упадет с примерно 180 до 140, но на таких скоростях все равно никто не печатает, а при замене увеличится разрешение и крутящий момент, соответственно можно выставить чуть больше ускорение и рывок.
Идеальный шаговый обесточенный мотор должен вращается плавно. Шаги появляются если одну обмотка замкнуть. Но это не просто сделать при таком числе полюсов (50). Сильный эффект шагов может быть может быть при замыкании часть пластин статора.
Друг, ну респектище тебе огроменное!! Хоть в интернетах можно встретить грамотного человека!! Подскажи будь добр, или может ссылку на решение, вспомнил тут, что как-то давно, на заре своего входа в печать, даже принтер не помню точно, ZENIT DUO вроде был, не мог решить проблему, которую сейчас заметил, хорошо её видно на 16:24 по бортам кораблей такие как-бы точечные наплывы. Точно помню что их отчетливо было видно при печати цилиндрических деталей либо на некоторых углах по оси Z, причём изначально они распределялись хаотично как мне казалось, но когда выставлял в настройках начинать слой с одинаковой позиции, эти наплывы, больше похожие на точки, стали располагаться в ровную линию по оси Z, т.е. в начале или конце (уж не помню точно) каждого слоя, на цилиндрах это было особенно заметно, они стали идеально гладкими, но с такой линией из точек.. Тогда я даже и не слышал про джерки!! Это они гады виноваты?? Кссте сказать, слово джерк, в английском или американском жаргоне, имеет интересное значение и не одно. 12:36 Немного не разогнал тему, хотя это может из-за съёмок ролика? Так бы и добавил: - Соси Х, соси Y, соси И-краткую ))
Я вот уже вроде как со всем разобрался, и теперь возвращаюсь лайки ставить да коммент написать....... хочется хоть как то отблагодарить автора за поистине годный, понятный и полезный контент. 🖖
Хотел бы дополнить или уточнить. В первую очередь спасибо за видео, большая и полезная работа! Я не имел дело с принтерами, но игрался с ардуино и шаговиками для видео слайдера. Мне как раз бала важна тишина и плавность мотора. И скажу что дело скорее всего в драйвере этого мотора. Скажем есть какая-то погрешность в самой электронике, которая проявляется лучше всего именно с этим мотором. Потому вам почти помогла замена (субьективно, я заметил рябь хоть и минимальную, потому почти). Разные драйвера дают разную плавность и шумность работы, один и тот же мотор можно заставить работать тихо или громко с вибрациями, из кода или на разных драйверах. Иногда драйвера попадются глючыне. Эти шаги, магнитные, это не те шаги которые пишут в параметрах мотора за оборот. Они умнажаются на 4 катушки в моторе потому 200 шагов и 400 полушагов. А сам факт что мотор чуть сильнее или слабее сопротивляется врашению это по сути то как он может удерживать ротор. То-есть это в другой ситуации будет плюсом.
Еще может сопротивление обмоток проверить. Думаю важно что бы у обеих обмоток было одинаковое. Так же драйвер может глючить и выдавать разный ток на разные обмотки. А вот диагональные полоски похожи на такую же рябь только по оси экструдера.
Ещё раз спасибо за работу. Но хочу заметить что рябь может иметь и другие причины. Печатаю сейчас модель. Вчера прервал, показалось что пластик влажный. Посушил и по новой выставил настройки в Куре. Сегодня рябь по X и Y. Вчера небыло.
Очень интересно, но у меня вопрос с рябью. Имею 2 принтера corexy и у обоих рябь. При том,что один от летающих медведей, а второй от вокслаб. Помимо моторов такие же приколы с рябью дают линейные подшипники, которые ставят китайцы, вибрация от вентиляторов и ещё и моторы. Короче копать не перекопать
А если сделать редуктор с ременной передачей, наверное эта рябь будет настолько мала, что её не должно быть видно. Но это конечно добавит лишних деталей принтеру)
Вы правы, я уже думал об этом, но ременная не подойдет, для уменьшения интервала ряби как раз нужно шкив с меньшим количеством зубьев, а если большую поставить, то интервал ряби увеличиться. Просто нужны качественные моторы, но покупать их для Ендера нет смысла, разве что если ВЫ будете делать свой принтер
@@ChuchaTV3D не не, может Вы меня неправильно поняли. Мотору надо будет сделать раз в 10 больше оборотов, чем сейчас, т.е. рябь теоретически должна будет уместиться уже не в 1 см, а в 1 миллиметре. Редуктор будет состоять из вашего мотора, большого ведомого колеса через ремень и на оси с большим колесом будет стоять маленький шкив, который и будет двигать стол.
До конца тест довести бы! Если это движки, то хорошо бы поиграть с током на драйверах этого двигла. Ток может менять "перерегулирование" (есть такое понятие в теории автоматического управления). Это перерегулирование м ожет и создавать эту рябь. Двигатель у нас шаговый. Ротор прыгает от полюса к полюсу. Эти прыжки и могут быть причиной ряби.
отличный разбор и анализ. Была похожая проблема только на тево торнадо, правда там по мимо ряби была еще жуткая вибрация ремня на оси х. тоже пришлось менять мотор. Так что лучше всегда иметь несколько шаговиков про запас
Спасибо большое Daar Сsat , моторы от Креалити полное говно, и подозреваю, что ток потребления намного меньше, чем заявлен. Греются сильно, со временем появляется эффект спотыканий, как Вы видели в видео из-за чего и возникает рябь. Когда начинашь разбираться во всем, то понимаешь, что никакой Ендер3 не бюджетный, лучше уже сразу купить или собрать свой , но качественный
Спасибо добрый человек. У моего принтера точно такая-же проблема. По обоим осям. Уже практически всё перебрал, кроме моторов, и ничего не помогло. Вот никогда-бы не подумал что моторы могут давать такой результат.
Рискну предположить, что установка драйверов TMC2208 должна еще больше улучшить поверхность моделей и устранить диагональные линии. Правда, на эндер их так не поставить, нужно будет взять еще плату, например SKR 1.4
Супер, спасибо за исследование. У меня тоже есть рябь по оси Y, подвигал стол, а он большими рывками ходит. Возможно таки дело в весе стола, при продолжительном использовании это влияет на мотор, который и выходит из строя :) Пошел заказывать новый мотор.
@@ChuchaTV3D Спасибо, ремень натянут был не сильно, а как снял его, так коретка пошла как по маслу. А мотор, как и в вашем случае, руками крутится с более сильными рывками, чем мотор оси Х.
Лично я с рябью боролся включением Linear Advance, и в дополнение поставил BMG экструдер (там шагов на мм надо в 4 раза больше выставлять). Да и ещё надо проверить ток на движке экструдера, какой выставлен. Китайцы их "душат", так что при номинале 1 А, могут выставить 0,6 и меньше. Поэтому у экструдера может быть проблема с проталкиванием пластика.
Случайно наткнулся, но это именно то что мне нужно было. Большое спасибо за много потраченного времени чтобы проверить много гипотез. Пошёл снимать свои моторы)
@@ChuchaTV3D Собрал сегодня днем. Сделал пробные распечатки. Однозначно помогло! Было не так сильно выражено как у тебя, но достаточно заметно, сейчас те-же фигуры распечатал и те дефекты стали едва заметны. Респектос, кайфую от принтера ещё больше. Осталось диодные мосты поставить на свои несьемные драйверы
Да, такая же проблема на эндере. Помогла в итоге замена двигателя или эндер всегда ставит усиленный мотор на стол (он тяжелее же)? Или есть тюненые моторы?
Максим, приветствую! Очень полезное видео, лайк однозначно. Наверное, проблемы печати, связанные с дефектом шаговых двигателей, встречаются не так часто. Тем не менее, спасибо за поучительный эксперимент и позитивный результат. В рамках продолжающихся усовершенствований своего Ender-3 не планируете ли попробовать установить двойной экструдер? И вообще, возможно ли это?
Приветствую Максим! Спасибо за ответ. Если не секрет - в чем фишка от второй оси Z? Так ли она нужна на Ender 3? Дмитрий Соркин в одном из своих стримов высказывался о бесполезности её и сложностях с настройкой кинематики. Или действуете чисто из спортивного интереса?
Мега-ультра-квадро СПАСИБО!!!! Я тоже себе мозг замучал, и там меня цифры и тут, а толку ник..я.... А оно вон как, сам не догадался. Ещё раз СПАСИБО!!! Правда в моём конкретном случае ещё и линейные подшипники вносят свою лепту. Я снял 4 штуки, а из них шарики высыпались О_О. Ещё раз мега-ультра-квадро СПАСИБО
Ай, не спеши.... У меня глаза на лоб полезли когда Максим рвзобрал шаговики. Давным-давно, еще на службе в армии учили, что шаговики разбирать нельзя. Нарушается поле. Максимум снять крышку. Но ротор доставать нельзя. Может это только советских ДШИ касалось. Лучше вначале погугли этот вопрос.....
Маким, спасибо за смелость (разобраный шаговик) и пошлый юмор (с оси х и с оси у :-) ) Максим, насчет разборки шаговика погугли. Если я поав то обязательно под видео набери предупреждение. А то я вижу народ уже бросился даижки ковырять. :-) Один из лучших твоих роликов.
Леденцы надо сделать в виде X и Y ))) У меня по оси Y тоже есть рябь, но вроде она чуть слабее, чем в ролике. Мне кажется, тут что-то не до конца расследовано. Двигатель и должен сопротивляться вращению, что обусловлено наличием полюсов магнитов на роторе и зубцов на магнитопроводе статора.
Столько работы проделано. Достойно лайка однозначно! Даже подумать не мог что мотор дефективный. А можно поменять с мотором экструдера или начнутся дефекты? И если нельзя, то его просто выкинуть?
Спасибо за обзор. У меня та же проблема с осью Y. Заменил на новый мотор. Результат нулевой. Всё без изменений((. Так же заметил, что в одном направлении стол (Y) едет относительно легко. А в обратном присутствует дрожь. Всю голову себе сломал, но ответа пока не нашёл. Если что-то подскажете, буду весьма признателен.
Такая же ерунда была, стояли штатные моторы на Saphire S, рябь была дикая, купил качественные моторы с 0.9 градуса печать по всем осям стала "как попка младенца"
Я бы сразу копал в направлении именно движения по оси y. Проверить натяжение ремня, плавность и лёгкость хода стола, геометрию роликов и направляющих, ролики и подшипники, драйвер и мотор оси y. Джерки вообще не смотрел бы, раз по оси Х все норм.
Ты конечно молодец , провел много работы и она как не крути важна , но я ожидал более качественные модельки печати , а не с зацепами , следами направлений кареток по осям.
Многое зависит от пластика, это АБС+, на фестивале 3д печати я распечатал танк тигр ПЕТЖ пластиком, там слои не ощущаются почти и не видный, еще дает камера блики и освищение и кажется поверхность неровной, но на самом деле это визуальный обман, там все достаточно гладко.
Досмотрел до середины. Двигатели шаговые. Вся проблема в резонансе из-за шагов двигателя по одной из осей. Люди меняют драйверы, чтобы шаг был не трапецивидный, а синусный.
К сожалению, это не драйвера виноваты и не шаги двигателя. Это механическая проблема (возможно магнитная), дело в том, что 200 шагов на один оборот у нема 17 по умолчанию, но по факту при прокручивании я ощущаю спотыкания мотора в размер на 57 штук на один оборот. Такое спотыкание происходит и без подключения к плате драйверов, а значит драйвера нам не помогут никак. Они могут сгладить 200 шагов в процессе работы, но не смогут предотвратить эти 57 механических спотыканий. Это проверено ребятами с платами LERDGE. Есть подозрение на нарушение соосности в работе двигателя, из-за прокручивания подшипника в обойме, и смещении центров осей ротора и статора. Но я вчера весь день пытался настроить и перепробовал все возможные вариации, и даже подшипники заменил, но к сожалению эффекта не дало. Мотор и дальше спотыкался с усилием. Остается только одно- это перемагничивание, но в то же время в видео видно, что я разбирал моторы и менял местами роторы, при этом проблема была именно в статорах, так как роторы (намагниченный отлично работали в нормальном статоре) На сколько я понял, статор не намагничивается, а только ротор, так что же с ним не так( не пойму никак(
Привет Максим, спасибо за исследование, интересно смотреть! Поржал над с оси))) Для решения проблемы я бы еще попробовал понизить ток на драйвере, может помочь. А про экструдер новый интересно! Сделай обзор обязательно. У меня Е3Д В6 лежит ждет своего часа, но он наверно уже в новый куб будет устанавливаться...
Спасибо Виталик, уже заказал из Китая BMG, посмотрим на результат. Еще мне подсказали, для устранения звона, использовать не подшипники для ремней, а шкивы на подшипниках. Вот хочу их заказать и протестировать.
ВНИМАНИЕ!!!!!! ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕ РАЗБИРАЙТЕ, только ВНЕШНИЙ ОСМОТР!!!
Разобрал однажды, когда он подклинивать начал, шаги пропускать. Оказалось, причина - люфт подшипника со стороны шестерни. Люфта на полмиллиметра оказалось достаточно, чтобы ротор начал цеплять статор - там зазор с волос, реально! Нашёл эти подшипники в продаже, у большей части люфт хуже моего дефектного! Кое-как подобрал не люфтящий, купил, поставил. Естественно, параллельно всему этому заказал новый мотор, но он пока лежит в заначке. А отремонтированный отпечатал уже не один килограмм пластика! Кстати, те же Nema17 на моём Anet A6.
@@l-e-s Спасибо Евгений, очень полезный опыт и информация.
почему не разбирать?
Разбирается и собирается, еще и смазывается, но без фанатизма. И прекрасно работают
@@alexkain3445 согласен.
Зашел чтобы узнать изза чего рябь,смотрел 18 минут чтобы узнать что это изза моторов.Сначала мне не понравилось "сколько воды" ,но потом понимаю что вы даёте не только решение проблемы,но и учите нас решать их и анализировать.
Спасибо!
Спасибо большое, Вы правы. Еще и для уменьшения срача в комментариях, так как многие бы все эти варианты написали и при этом утверждали бы что проблема из-за них, а не из-за моторов.
13 минут серьёзного видео резко перешло в юмористическое
Согласен, но уже вырезать не могу( Не всем такие шутки по нраву.
Спустя столько лет пересмотрел, и опять засмеялся), проблема аналогичная, спасибо за проделанную работу 🤝, буду переставлять
Классное аналитическое расследование неполадки , закончившееся успешным выявлением виновника. Часто задавался вопросом почему образуются шероховатости только с одной стороны а другая более менее ровная, Вы разрешили эту проблему. СпасиБо Вам большое.
Спасибо Вам Виталий, за просмотр видео и добрые слова.
Аналитический подход к устранению неисправностей - это вот чётенько, по-пацански-инженерски и вообще верно, истинно и правильно) Действительно, мне радостно смотреть, как человек грамотно юзает своё серое вещество и решает технологические вопросики)
А отснять весь этот экшн и смонтировать - занятие той еще степени нудности. Поэтому хочу выразить автору благодарность за светлый ум, прямые руки и стальные одножильные нервы сечением 5 квадратов!
Пойду свечку поставлю за здравие. Во второй цилиндр))
Ай Андрей, поэтично то как))Спасибо
Аналитический подход - это немножко другое. Он бы сразу привел к мотору, достаточно было бы проанализировать характер дефекта. Его полная повторяемость в плане частоты линий и полное соответствие линий на каждом из слоев просто однозначно указывают на мотор. И хорошая подсказка - натяжение ремня, то есть жесткость связи с мотором.
Так что годный аналитический аппарат позволил бы не тратить время на пустые эксперименты, заменив их, как раз, анализом, а не слепым тыканьем куда попало.
Натянул ремень оси Y до "звона", и рябь пропала.
Привет, все верно, иногда бывает проблема в ремнях
Спасибо , до сих пор актуально.
взаимно
Вот так должны разбираться люди в проблемами 😊
спасибо
Очень круто всё разложил по полочкам и всё таки докапался! Молодец! По больше бы таких умов!!!
Привет из Нижнего Новгорода!
Спасибо
Какой молодец! Заморочился, нашёл! Спасибо!!!!
взаимно
Дядька, много месяцев задавался этим же вопросом - "откуда рябь?". Делал все те же шаги с ускорениями, скоростью, рывками, но додуматься заменить мотор не смог. Ты раскрыл эту тайну!! СПАСИБО!!!
привет, рад помочь ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Раз вы мотор уже разобрали, то предлагаю проверить подшипники на предмет люфта. На станках подобные дефекты встречаются именно из-за выработки подшипников.
Привет Евгений, все проверил и даже заменил, люфтов нет, соосность отличная((
Красавчик, заморочился так заморочился.
Видео очень емкое, но все по существу..
спасибо большое
Шаговики в принтере работает в полшаговом режиме, для плавности и большей точности, тоесть не 50 шагов, а 100 полшагов, и еше есть проблема в линейных подшипниках там у кинайцев часто попадаются не совсем круглые шарики что заметно на печати и , есть еще понятие резонанс, когда система в работе начинает гудеть, звенеть и вибрировать, в суровом станководстве на карусельных "комбо" фрезерах это лечится на ходу смещая скорость шпинделя в плюс или в минус, или скорость прохода, в 3Д печати есть регулировка на ходудать на пару процентов скорость печати в плюс или минус (параллельно подрегулировав температуру сопла), звук и дрожь должна уходить, потому как несовпадают фазы вибрации всего что там крутится, отаке...
очень интересно, спасибо
С первых секунд видео я уже понял в чем проблема. Сначала подумал, нихренасе, сколько ж воды в него залито )
Просто из любопытства продолжил просмотр, в итоге посмотрел на одном дыхании и узнал для себя некоторые новые моменты, которые мне обязательно пригодятся.
Отличная подача, приятно смотреть грамотный во всех отношениях ролик 👍
спасибо большое, я очень ценю адекватных, терпеливых, умных людей
Вынесло на моментах снятия моторов с осей))
Спасибо за позитив, за полезный и интересный контент!!!
взаимно, берегите себя
Макс, поставь тот двигатель на подачу пластика, думаю что не повлияет на качество. По крайней мере попытка не пытка. Спасибо за видосы, не пропускаю ни одного)
Спасибо Юра, но на экструдере я проверил, такая же проблема, шаговик довольно туго крутится((( может он более мощный? Надо разобраться
@@ChuchaTV3D возможно он намагнитился, но это надо курить саму теорию индуктивности.
1000 лайков за такой подход, внимательность и смекалку!!
Спасибо Вам большое за просмотр видео
Я закозал себе 3 д принтер! Он мне нужен для хозяйственных нужд! Теперь когда буду печатать инструмент, он будут удобнее и красевее! Молодец! Много работы! Терпения тебе!
Спасибо Иван, поздравляю Вас с отличной покупкой. Удачной печати.
Автор - настоящий детектив!
10 осей х из 10 автору к чаю
Спасибо)
10 сосей из 10 😂😂😂😂
Огромное спасибо👍 То чувство, когда твой первый принтер ещё где то едет. А ты уже ищешь как исправлять его косяки. Надеюсь на моем медведе-5 такого не будет)))
там все гуд, ☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
Так же долго боролся с проблемами печати. Особенно по оси Z, двигатели не хотели нормально работать, как в параллельном, так и в последовательном включении. Так как проверенно было уже все, стал косо смотреть на двигатели. Стал слушать как работает каждый двигатель, при разных токах. На слух выбрал два с одинаковыми параметрами. Стало лучше но проблемы не пропали. Когда разбирал двигатели заметил что в одних подшипник без люфтов, в других с люфтами, да и сами посадки в крышках разнились. Так же с вала двигателя, одни подшипники снимались руками, другие сидели +- туго. После чего отправился за новыми подшипниками. Из 5 двигателей собрал 4 нормальных. Снова подобрал два одинаковых для оси Z. После чего все нормально заработало.
Супер, отличный инженерный подход.
Благодарствую автору!
взаимно
Спасибо, Макс, столько времени прошло, а я всё пересматриваю твои видео, и каждый раз что то новое для себя нахожу. Вот теперь буду моторы менять местами, тоже рябь появилась. Кстати, санрайз ни разу не подвёл. мира нам
взаимно дружище, но не спеши с моторами проверь ив се отсальные клмплектующие, ремни шкивы, натяжение
Автору спасибо большое за видео. Докопался до истины. Смотрел с удовольствием.
Спасибо Маршал, хорошего Вам настроения)
У меня была аналогичная проблема на принтере Anet A8, решилась заменой линейных подшипников оси Y на подшипники скольжения, напечатанные на нём же)
Со стоковыми шарикоподшипниками ход был с вибрацией и заеданиями, а с новыми всё шикарно. Само собой, всё смазывал.
Спасибо за инфу, это очень полезно будет знать владельцам Анет
А можно ссылку на эти подшипники под печать? Та же проблема, к сожалению(
Уважаемый автор, мне кажется, Вам надо попробовать увеличить ток на драйвере "проблемного" двигателя. Эта рябь может возникать при недостаточном токе для удержания двигателя, что и вызывает этот "дребезг" на распечатке.
Спасибо за познавательное видео.
Привет Василий, это я делал, но результата нет.
Дело в том, что спотыкания шаговики наблюдаются даже при выключенном моторе и даже при отключенном от платы. То-есть это механическая проблема, и кстати с количеством шагов на один оборот ШД эти спотыкания не совпадают. У моих знакомых такая же проблема, как только заменили на другой мотор, все работает отлично.
Хм, заменил моторы Х и У, какое то время отлично поработал, потом снова рябь появилась по двум осям. Очень небольшая, но все же есть. Мне кажется идет выработка либо подшипников либо посадочных мест из-за силы действующей на вал от ремня, перекос вала и подклинивание. Думаю тут поможет пром.вал с приводным шкивом на своих опорах, что-бы разгрузить вал мотора. Заодно можно сделать редукцию.
Да, кстати, когда менял моторы, шкивы с родных снять не получилось. Поставил новые, купил вроде в номр магазине, не дешевые ни разу шкивы. В итоге слегка оказались разного размера, пришлось по оси Х ставить 81 шаг на мм, чтобы геометрия детали была правильная...
Привет, тоже об этом подумал
одключайтесь к телеграмм группе t.me/flyingbear5
Отличная работа👍 Благодарю за системный подход к делу и потраченное время✊
спасибо
А вот за этот поиск и решение проблемы просто РЕСПЕКТ!!!
Спасибо Саша, хорошего настроения
Джерк - это начальная мгновенная скорость, а не ускорение! Измеряется в мм/с, а ускорение в мм/с^2. Т.е скорость 0, потом сразу джерк, а потом через ускорение достигается максимальная скорость.
Ок
Спасибо огромное за такой тщательный анализ! Мне он съэкономил ну просто кучу времени! Молодец!
Спасибо Вам за просмотр, удачной печати
У меня та же проблема. Её я ещё не решал, но мысли были именно на проблему с шаговым двигателем! Спасибо большое.
Взаимно, попробуйте еще поднять ток на драйверах
Просмотрел, начинаю, жду музу.
С Вашей рекомендацией по НЕразборке шаговиков - согласен, быстро теряется магнитный поток.
"По оси" - звучит лучше, чем "С оси", тут уже могут вкрадываться ньюансы суржика.
))Спасибо))
@@ChuchaTV3D Выложил на сайте 3dtoday, велкам комментировать.
Спасибо большое, а я ремонтировал монитор. Вертикальная полоса появилась на экране, но думаю такая статья не будет интересна на 3дтудей)))
Думал над этой проблемой годами, а вот такого раскдада не ожидал :)
))
@@ChuchaTV3D уже прошёлся по всем принтерам, подёргал шаговики. Нашел несколько грубо работающих. Любопытно что нашел три новых шаговика, из них 2 работают грубовато, и один вообще как часы. Завтра поеду в магазин щупать шаговики из наличия, и закупаться ))))
привет, то что у меня проблема с шаговиками, єто не значит, что у Вас такая же, по єтому нужно првести как я анализ все х вариантов, чтобі не потратиться зря
@@ChuchaTV3D уж поверьте, анализ остальных вариантов я уже сделал раз 10 )))))
На самом деле даже ради интереса сейчас поменяю пару шаговиков.
У меня основная проблема на CoreXY принтере, вчера подтянул ремни, стало ощутимо получше, но всё равно есть какая-то жёсткость в движении. Так что просто ради интереса поменяю шаговита тем более что я тут обнаружил магазин, в котором весьма неплохие шаговики дешевле чем на алиэкспрессе.
Спасибо за помощь! Отличный канал у вас!
спасибо, берегите себя
Круто!! у меня тоже появились такие дефекты, раньше небыло, нужно проверить шаговики при следующем ТО.
Рад помочь
Круто, большая работа и без воды. Спасибо!
Спасибо Вам большое за отзыв
Всегда на дешевые принтеры и почти всегда на дорогие ставят не качественные и маленькие моторы. На Anycubic i3 mega рядь прошла после замены моторов на моторы stepperonline 59ncm. Сейчас купили довольно дорогой tevo nereus и на нем тоже рябь и маленькие моторы, будем менять моторы. Также можно заменить ремни и шкивы на моторах, шкивы обычно ставят с завода на 20 зубов, можно заменить на 16, теоретическая стабильная скорость при этом упадет с примерно 180 до 140, но на таких скоростях все равно никто не печатает, а при замене увеличится разрешение и крутящий момент, соответственно можно выставить чуть больше ускорение и рывок.
Согласен Роман, я тут подумал редуктор опробовать для избежания ряби, но у него есть люфт(
@@ChuchaTV3D лучше поставьте мощные большие моторы, шкивы на 16 зубов, ремни poweg и tmc2209, качество печати будет супер
Идеальный шаговый обесточенный мотор должен вращается плавно. Шаги появляются если одну обмотка замкнуть. Но это не просто сделать при таком числе полюсов (50).
Сильный эффект шагов может быть может быть при замыкании часть пластин статора.
+
Молодец! Всё доступно и по делу! Продолжай, это поможет многим!
Спасибо, успехов Вам
Друг, ну респектище тебе огроменное!! Хоть в интернетах можно встретить грамотного человека!!
Подскажи будь добр, или может ссылку на решение, вспомнил тут, что как-то давно, на заре своего входа в печать, даже принтер не помню точно, ZENIT DUO вроде был, не мог решить проблему, которую сейчас заметил, хорошо её видно на 16:24 по бортам кораблей такие как-бы точечные наплывы.
Точно помню что их отчетливо было видно при печати цилиндрических деталей либо на некоторых углах по оси Z, причём изначально они распределялись хаотично как мне казалось, но когда выставлял в настройках начинать слой с одинаковой позиции, эти наплывы, больше похожие на точки, стали располагаться в ровную линию по оси Z, т.е. в начале или конце (уж не помню точно) каждого слоя, на цилиндрах это было особенно заметно, они стали идеально гладкими, но с такой линией из точек.. Тогда я даже и не слышал про джерки!! Это они гады виноваты??
Кссте сказать, слово джерк, в английском или американском жаргоне, имеет интересное значение и не одно.
12:36 Немного не разогнал тему, хотя это может из-за съёмок ролика? Так бы и добавил: - Соси Х, соси Y, соси И-краткую ))
Привет, Мой Telegram канал t.me/flyingbear5 Будем рады видеть умного человека. Касательно прыщей, то вот видео ua-cam.com/video/aHnW50u9WHU/v-deo.html
Я вот уже вроде как со всем разобрался, и теперь возвращаюсь лайки ставить да коммент написать....... хочется хоть как то отблагодарить автора за поистине годный, понятный и полезный контент. 🖖
Спасибо большое, если будут вопросы- пишите )
Хотел бы дополнить или уточнить. В первую очередь спасибо за видео, большая и полезная работа! Я не имел дело с принтерами, но игрался с ардуино и шаговиками для видео слайдера. Мне как раз бала важна тишина и плавность мотора. И скажу что дело скорее всего в драйвере этого мотора. Скажем есть какая-то погрешность в самой электронике, которая проявляется лучше всего именно с этим мотором. Потому вам почти помогла замена (субьективно, я заметил рябь хоть и минимальную, потому почти). Разные драйвера дают разную плавность и шумность работы, один и тот же мотор можно заставить работать тихо или громко с вибрациями, из кода или на разных драйверах. Иногда драйвера попадются глючыне. Эти шаги, магнитные, это не те шаги которые пишут в параметрах мотора за оборот. Они умнажаются на 4 катушки в моторе потому 200 шагов и 400 полушагов. А сам факт что мотор чуть сильнее или слабее сопротивляется врашению это по сути то как он может удерживать ротор. То-есть это в другой ситуации будет плюсом.
Спасибо интересно, обязательно попробую
Супер! Разложил по полочкам. Приятно смотреть.! Спасибо!
Взаимно Владимир
Еще может сопротивление обмоток проверить. Думаю важно что бы у обеих обмоток было одинаковое. Так же драйвер может глючить и выдавать разный ток на разные обмотки. А вот диагональные полоски похожи на такую же рябь только по оси экструдера.
согласен
Огромную работу проделал, спасибо!
Спасибо Вам за просмотр
Ещё раз спасибо за работу. Но хочу заметить что рябь может иметь и другие причины. Печатаю сейчас модель. Вчера прервал, показалось что пластик влажный. Посушил и по новой выставил настройки в Куре. Сегодня рябь по X и Y. Вчера небыло.
Абсолютно верно. Я показал методику исключения, что нужно проверить, прежде чем перейти к моторам
Проблема была в подшипнике шагового двигателя. Ось Z заклинило. Одна сторона опережала другую.
жесть(
Благодарю за очень позновательное видео!!! Возмемс на заметочку!!! Спасибо!!! 💪💪💪👍👍👍👍👍
Спасибо Евгений
Очень интересно, но у меня вопрос с рябью. Имею 2 принтера corexy и у обоих рябь. При том,что один от летающих медведей, а второй от вокслаб. Помимо моторов такие же приколы с рябью дают линейные подшипники, которые ставят китайцы, вибрация от вентиляторов и ещё и моторы. Короче копать не перекопать
єто точно, нужно все пересмотреть
А если сделать редуктор с ременной передачей, наверное эта рябь будет настолько мала, что её не должно быть видно.
Но это конечно добавит лишних деталей принтеру)
Вы правы, я уже думал об этом, но ременная не подойдет, для уменьшения интервала ряби как раз нужно шкив с меньшим количеством зубьев, а если большую поставить, то интервал ряби увеличиться.
Просто нужны качественные моторы, но покупать их для Ендера нет смысла, разве что если ВЫ будете делать свой принтер
@@ChuchaTV3D не не, может Вы меня неправильно поняли. Мотору надо будет сделать раз в 10 больше оборотов, чем сейчас, т.е. рябь теоретически должна будет уместиться уже не в 1 см, а в 1 миллиметре.
Редуктор будет состоять из вашего мотора, большого ведомого колеса через ремень и на оси с большим колесом будет стоять маленький шкив, который и будет двигать стол.
Отличная идея, главное в точности не потерять, слишком много звеньев.
@@Sensation000 Отлично! Фотки устройства покажете? :)
До конца тест довести бы! Если это движки, то хорошо бы поиграть с током на драйверах этого двигла.
Ток может менять "перерегулирование" (есть такое понятие в теории автоматического управления). Это перерегулирование м ожет и создавать эту рябь. Двигатель у нас шаговый. Ротор прыгает от полюса к полюсу. Эти прыжки и могут быть причиной ряби.
Привет, пробовал и даже с дровами тоже игрался, но не помогло именно в моей ситуации
У Вас сам подход к вопросам интересный
дякую
отличный разбор и анализ. Была похожая проблема только на тево торнадо, правда там по мимо ряби была еще жуткая вибрация ремня на оси х. тоже пришлось менять мотор. Так что лучше всегда иметь несколько шаговиков про запас
Спасибо большое Daar Сsat , моторы от Креалити полное говно, и подозреваю, что ток потребления намного меньше, чем заявлен. Греются сильно, со временем появляется эффект спотыканий, как Вы видели в видео из-за чего и возникает рябь. Когда начинашь разбираться во всем, то понимаешь, что никакой Ендер3 не бюджетный, лучше уже сразу купить или собрать свой , но качественный
1000 лайков! Спасибо! Потрясающая работа!!!
спасибо борльшое
За юмор особое спасибо😉
+
Дякую дуже цікаво!)
Спасибо
Спасибо добрый человек. У моего принтера точно такая-же проблема. По обоим осям. Уже практически всё перебрал, кроме моторов, и ничего не помогло. Вот никогда-бы не подумал что моторы могут давать такой результат.
Спасибо Вам за добрый комментарий. Удачной печати.
Рискну предположить, что установка драйверов TMC2208 должна еще больше улучшить поверхность моделей и устранить диагональные линии. Правда, на эндер их так не поставить, нужно будет взять еще плату, например SKR 1.4
Привет, есть плата скр 1,3 и драйвера 2208, но время нет на установку(
Огромное спасибо за подсказку!!! Видео для всех я думаю полезное! Супер видео!!! Лайк однозначно!!!
Спасибо Владимир
Супер, спасибо за исследование. У меня тоже есть рябь по оси Y, подвигал стол, а он большими рывками ходит. Возможно таки дело в весе стола, при продолжительном использовании это влияет на мотор, который и выходит из строя :)
Пошел заказывать новый мотор.
Привет, не факт что именно мотор, может каретки пережаты или ремни, нужно все проверять
@@ChuchaTV3D Спасибо, ремень натянут был не сильно, а как снял его, так коретка пошла как по маслу. А мотор, как и в вашем случае, руками крутится с более сильными рывками, чем мотор оси Х.
@@fpvschool поменяйте местами для теста
Лично я с рябью боролся включением Linear Advance, и в дополнение поставил BMG экструдер (там шагов на мм надо в 4 раза больше выставлять).
Да и ещё надо проверить ток на движке экструдера, какой выставлен. Китайцы их "душат", так что при номинале 1 А, могут выставить 0,6 и меньше. Поэтому у экструдера может быть проблема с проталкиванием пластика.
спасибо за информацию
Случайно наткнулся, но это именно то что мне нужно было. Большое спасибо за много потраченного времени чтобы проверить много гипотез. Пошёл снимать свои моторы)
Спасибо большое, обязательно отпишитесь потом
@@ChuchaTV3D Собрал сегодня днем. Сделал пробные распечатки. Однозначно помогло!
Было не так сильно выражено как у тебя, но достаточно заметно, сейчас те-же фигуры распечатал и те дефекты стали едва заметны. Респектос, кайфую от принтера ещё больше.
Осталось диодные мосты поставить на свои несьемные драйверы
@@BoBcoH Супер, спасибо за опыт
Огромное спасибо за проделаную работу!
взаимно, спасибо за просмотр
Спасибо за проделанную работу и информацию. ЛАЙК.
Спасибо Вам за просмотр.
Да, такая же проблема на эндере. Помогла в итоге замена двигателя или эндер всегда ставит усиленный мотор на стол (он тяжелее же)? Или есть тюненые моторы?
мне кажется это от качества больше зависит
Круто,очень четко и продуктивно нашли проблему 👍
Спасибо. Теперь я понял, что рябь у меня появилась из-за того, что я драйвер крутил.
взаимно
Вечером к жене подходишь и говоришь : сегодня "с оси икс" и смотришь на ее реакцию! :)
а она в ответ, а как же игрик, вчера же была икс
такая же была беда, спасибо, Шерлок!
взаимно
Вы запутались в понятиях скорости и ускорения, конечно это в случае 3д-принтера не страшно :-)
Немного оговорился
Тоже появился такой дефект на оси У. Спасибо, буду ковырять.
Взаимно
Спасибо за видео! Очень интересно! И за юмор)))
Спасибо, рад что поднял немного Вам настроение.
Максим, приветствую! Очень полезное видео, лайк однозначно. Наверное, проблемы печати, связанные с дефектом шаговых двигателей, встречаются не так часто. Тем не менее, спасибо за поучительный эксперимент и позитивный результат. В рамках продолжающихся усовершенствований своего Ender-3 не планируете ли попробовать установить двойной экструдер? И вообще, возможно ли это?
Привет, сначала планирую поставить вторую ось z, а уже с ней можно ставить все что угодно.
Приветствую Максим! Спасибо за ответ. Если не секрет - в чем фишка от второй оси Z? Так ли она нужна на Ender 3? Дмитрий Соркин в одном из своих стримов высказывался о бесполезности её и сложностях с настройкой кинематики. Или действуете чисто из спортивного интереса?
Мега-ультра-квадро СПАСИБО!!!! Я тоже себе мозг замучал, и там меня цифры и тут, а толку ник..я.... А оно вон как, сам не догадался. Ещё раз СПАСИБО!!! Правда в моём конкретном случае ещё и линейные подшипники вносят свою лепту. Я снял 4 штуки, а из них шарики высыпались О_О. Ещё раз мега-ультра-квадро СПАСИБО
Взаимно, удачной модернизации
сОси X и сОси Y ))) Лайк за проделанную работу. проверю свои движки на такие дефекты.
Ай, не спеши.... У меня глаза на лоб полезли когда Максим рвзобрал шаговики. Давным-давно, еще на службе в армии учили, что шаговики разбирать нельзя. Нарушается поле. Максимум снять крышку. Но ротор доставать нельзя. Может это только советских ДШИ касалось. Лучше вначале погугли этот вопрос.....
Спасибо))
Спасибо Андрей, теперь буду знать, но до этого я их не разбирал, как видишь скорее всего дефект заводскаой и со временем проявляется.
Маким, спасибо за смелость (разобраный шаговик) и пошлый юмор (с оси х и с оси у :-) ) Максим, насчет разборки шаговика погугли. Если я поав то обязательно под видео набери предупреждение. А то я вижу народ уже бросился даижки ковырять. :-) Один из лучших твоих роликов.
Мнения разные на счет разборки, ноя лучше перестрахуюсь. Написал под видео предупреждение, спасибо Андрей, что держись руку на пульсе
Работа просто огромная, спасибо.
Спасибо, Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
Леденцы надо сделать в виде X и Y )))
У меня по оси Y тоже есть рябь, но вроде она чуть слабее, чем в ролике.
Мне кажется, тут что-то не до конца расследовано. Двигатель и должен сопротивляться вращению, что обусловлено наличием полюсов магнитов на роторе и зубцов на магнитопроводе статора.
Все верно, но усилие сопротивления не должно быть большим, иначе будет передаваться на каретку стола и на деталь.
Наконец-то нормальное видео о зд печати, а то я уже начал думать, что нормальные люди зд печатью не пользуются )))
Спасибо Максим
Столько работы проделано. Достойно лайка однозначно!
Даже подумать не мог что мотор дефективный. А можно поменять с мотором экструдера или начнутся дефекты? И если нельзя, то его просто выкинуть?
Привет, я так и сделал)) Проблем не должно быть, так как директ не такой чувствительный
За видео спасибо
Познавательно!
Спсаибо
Диагональные полосы это полосы от заполнения.заполнение сетка или ромб.попробуй толщину стенок увелисить
Все верно, просто на тесте не хотел менять калибровочный кубик(
подскажите пожалуйста какие и где шаговые двигатели лучше купить на замену эндеровским
не всегда моторы виноваты, проверьте все варианты или напишите в наш чат телеграм
Супер, молодец, можно было бы десять лайков поставить, то поставил.
Отличнейшее иследование.
Спасибо Сергей, всех Благ Вам
Хорошие исследования. Кому-нибудь пригодится ваш опыт.👍
12:38 - повеселили. 😁
Спасибо Юра)) Хорошего дня
Ускорения измеряются в мм/с² (секунда в квадрате) - школьная физика!
да Вы правы
Благодарю за видео! Помогло не только с рябью)
Спасибо
Спасибо за обзор.
У меня та же проблема с осью Y.
Заменил на новый мотор. Результат нулевой. Всё без изменений((. Так же заметил, что в одном направлении стол (Y) едет относительно легко. А в обратном присутствует дрожь. Всю голову себе сломал, но ответа пока не нашёл. Если что-то подскажете, буду весьма признателен.
Привет Тимур, попробуйте сильнее подтянуть ремни
Такая же ерунда была, стояли штатные моторы на Saphire S, рябь была дикая, купил качественные моторы с 0.9 градуса печать по всем осям стала "как попка младенца"
супер
Зачётное видео! Очень познавательно!
Спасибо большое
Я бы сразу копал в направлении именно движения по оси y. Проверить натяжение ремня, плавность и лёгкость хода стола, геометрию роликов и направляющих, ролики и подшипники, драйвер и мотор оси y. Джерки вообще не смотрел бы, раз по оси Х все норм.
я специально показал все варианты, иначе бы меня скептики замучили предположениями
Ты конечно молодец , провел много работы и она как не крути важна , но я ожидал более качественные модельки печати , а не с зацепами , следами направлений кареток по осям.
Многое зависит от пластика, это АБС+, на фестивале 3д печати я распечатал танк тигр ПЕТЖ пластиком, там слои не ощущаются почти и не видный, еще дает камера блики и освищение и кажется поверхность неровной, но на самом деле это визуальный обман, там все достаточно гладко.
Досмотрел до середины. Двигатели шаговые. Вся проблема в резонансе из-за шагов двигателя по одной из осей. Люди меняют драйверы, чтобы шаг был не трапецивидный, а синусный.
К сожалению, это не драйвера виноваты и не шаги двигателя.
Это механическая проблема (возможно магнитная), дело в том, что 200 шагов на один оборот у нема 17 по умолчанию, но по факту при прокручивании я ощущаю спотыкания мотора в размер на 57 штук на один оборот.
Такое спотыкание происходит и без подключения к плате драйверов, а значит драйвера нам не помогут никак. Они могут сгладить 200 шагов в процессе работы, но не смогут предотвратить эти 57 механических спотыканий. Это проверено ребятами с платами LERDGE.
Есть подозрение на нарушение соосности в работе двигателя, из-за прокручивания подшипника в обойме, и смещении центров осей ротора и статора. Но я вчера весь день пытался настроить и перепробовал все возможные вариации, и даже подшипники заменил, но к сожалению эффекта не дало. Мотор и дальше спотыкался с усилием.
Остается только одно- это перемагничивание, но в то же время в видео видно, что я разбирал моторы и менял местами роторы, при этом проблема была именно в статорах, так как роторы (намагниченный отлично работали в нормальном статоре)
На сколько я понял, статор не намагничивается, а только ротор, так что же с ним не так( не пойму никак(
Отлично, у меня longer lk1, на оси y устал уже с рябью бороться и со смещением, рывки поставил с 20 на 10
ок
Привет Максим, спасибо за исследование, интересно смотреть! Поржал над с оси))) Для решения проблемы я бы еще попробовал понизить ток на драйвере, может помочь. А про экструдер новый интересно! Сделай обзор обязательно. У меня Е3Д В6 лежит ждет своего часа, но он наверно уже в новый куб будет устанавливаться...
Спасибо Виталик, уже заказал из Китая BMG, посмотрим на результат. Еще мне подсказали, для устранения звона, использовать не подшипники для ремней, а шкивы на подшипниках. Вот хочу их заказать и протестировать.
время 1:31 - вообще-то на кубике и по оси X тоже видно аналогичное, хотя и менее выражено
видос познавательный, спасибо
Согласен, вот оно бюджетное решение)
а чего на 3дтудей не публиковал?
там есть люди с большим опытом, было бы интересно обсуждение на том форуме
хороший обзор, полезная работа.
Спасибо большое
Супер! Спасибо тебе.
Взаимно))
5:10 не представляешь как это забавно звучит для англоговорящих х))))
ок
ок
ок
Вы лучший!
спасибо